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门站计量输差成因技术分析
郑州燃气集团于1999年投资建设新门站计量控制系统,该系统采用四路孔板分段进行流量计量,计算及数据处理采用AGA2150计算模块,计算标准依据AGANo.8,等同国家标准GB2624-93和SY/T6143-1990,2000年7月经河南省技术监督局检定,该计量装置系统误差小于1.3%,在国内同行业中都是比较先进的,无论是一次仪表,还是控制系统及计算软件,都是采用非常先进的技术产品,其科技含量是相当高的。
上游开封站的计量系统为单路孔板计量,CW430差压计记录压力和差压,通过求积仪对记录卡片求积压力值和差压值,24小时定时读取温度,最后带入公式计算流量,标准采用SYL04-83。
经过近两年的运行,门站上游的计量输差一直较大,下游的输差也很大。尤其是季节变化存在一定影响,输差分布详见下图:
对于上游输差,可以从以下几方面分析:
1. 标准不同存在的差异:
1.1相对密度系数计算方法不同,两标准相差约0.15%;
1.2压缩系数计算方法不同,两标准相差约0.75%;
1.3流出系数计算方法不同,两标准相差约1.5%。
2. 环境温度变化的影响:
这里主要是分析上游开封站所用仪器造成的影响。
2.1流量计算中,温度参数的读取不准,温度计易受外界环境温度影响,引起介质温度测量误差;
2.2双波纹管差压计中,测压元件波纹管的老化及腐蚀,使自身的温度补偿功能失效或降低,引起温度变化误差;
2. 3双波纹管差压计中,弹性元件如扭力管、量程弹簧组等,其刚度受到环境温度影响,也易造成一定误差;
2.4气体中含的水、轻质油及一些颗粒杂质,随着环境温度下降,容易导致取压管路发生堵塞或阻塞现象,也易造成误差。
3。附加误差造成的影响:
标准节流装置在使用现场,其实际测量误差往往超过基本误差,根本原因就是现场使用条件比实验室条件复杂的多,流量公式中的两个变量C、ε和三个实测值d、P、ΔP,在现场使用条件下都可能产生附加误差,因此,附加误差是不可避免的,如以下因素都会造成计算气量比实际量偏大:
①.孔板上游直管段不够,引起流出系数偏小;
②.上游流场不稳定,脉动流或两相流等;
⑧.下游导压管至差压计间漏气或堵塞,引起差压偏大;
④.差压计不准,记录仪指针零位偏高,造成静差压偏大;
⑤. 计算三K值,用的天然气相对密度比实际小;
⑥.求积仪求积波动的静差压格数时,曲线取值偏大;
⑦一温度计不准,记录的温度值比实际气体温度值小。
以上仅列出部分可能造成附加误差的现象,但附加误差的精确估计是非常困难的,也是极其复杂的,基本上没有一个定量的概念,大多数只能做定性估计。
对这一方面,有一些消除附加误差的方法:
①.严格按照标准要求进行设计、计算、制造、安装、使用、检验等工作;
②.加强计量
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