采矿工作总结

时间:2024-10-03 14:46:30 总结 我要投稿

采矿工作总结

  总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,让我们来为自己写一份总结吧。我们该怎么去写总结呢?下面是小编整理的采矿工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

采矿工作总结

  东大山铁矿是金昌铁业(集团)有限责任公司主要的自有资源基地,矿石基本性质为低品位磁铁矿。矿山地表以上(1965m水平)已基本回采结束,目前已全面转入深部回采。深部共有1925m、1885m、1845m、1805m四个中段,采用盲斜井开拓。深部保有地质储量1167万吨。

  东大山铁矿矿体地质赋存条件及为复杂,矿体总体为缓倾斜薄矿体,属于难采矿体。矿山自恢复采矿至今,曾多次进行过采矿方法的试验与研究,最终以崩落法和浅孔全面留矿法为主要方法。从多年的生产实践来看,回采指标均不理想,回采率低,贫化率高。20xx年以来,随着公司生铁产量的大幅度提高,为了珍惜矿产资源,延长矿山服务年限,公司对矿产资源利用率提出了更高的要求。因此,选择科学合理的采矿方法,提高金属回收率是当务之急,也是公司可持续发展的战略要求。

  《探索最佳回采工艺提高资源利用率》项目自20xx年10月开始立项和实施,公司领导高度重视,作为公司20xx年的重点技术攻关项目来抓,同时该项目也被金昌市科技局列为20xx年度科技计划项目,金昌市科技局和其他部门有关领导也给予了大力支持。在项目实施工程中,公司领导和相关部室给予了大力支持和帮助,最终使项目顺利开展并最终取得成功。

  综上所述,东大山铁矿《探索最佳回采工艺提高资源利用率》技术攻关已经取得了圆满成功,本项目所取得的各项指标已全部完成。

  一、项目提出的原因(背景)

  1.客观原因

  (1)矿体属于缓倾斜薄矿体,倾角大约在35°~50°之间,平均真厚度为以3~8m为最多。

  (2)矿体地质赋存条件极为复杂,沿走向和倾向变化大,矿体内夹石穿插较多,分支尖灭现象比较频繁。

  2.传统工艺开采指标不理想

  东大山铁矿矿床属沉积变质矿床贫磁铁矿床,由于矿体厚度不大,属缓倾斜矿体,上盘片岩不稳固,围岩容易冒落,因而回采时下盘损失、上盘围岩截流以及矿房不稳定性等因素造成回采指标不理想。

  3.符合公司长远发展的战略要求

  20xx年以来,随着公司生铁产量的大幅度提高,为了珍惜矿产资源,延长矿山服务年限,公司对矿产资源利用率提出了更高的要求。

  20xx年2月向金昌市科技局递交了《探索最佳回采工艺,提高资源利用率》项目可行性报告书,申请立项并获得批准。

  二、项目的进一步论证

  项目前期对方案做了可行性论证工作。即进行了对矿块长度、分段高度和矿体放出角的优化选择、矿柱的回收、下盘矿石抛射角做了进一步的定量计算,并对回采顺序、生产能力、矿房稳定性、通风及行人安全做了进一步的评价。

  最后对方案的技术可行性和经济可靠性做了进一步论证。

  三、项目实施条件(开采技术条件)

  1.工程条件

  1925m中段用于该采矿工艺的工程及相关技术资料在20xx年12月已全部准备就绪。

  2.开采技术条件

  矿体近矿围岩,西部以片岩为主,片岩类岩石易沿片理面滑动,矿体内伟晶花岗岩夹石较多,影响矿石质量。中东部则以混合岩、伟晶岩、角闪岩等为主近矿围岩。矿石平均体重3.46t/m3,岩石体重为2.70t/m3,自然安息角为41-43°,矿石、岩石的松散系数分别为1.50、1.60。

  四、项目的开发和工艺确定

  20xx年,根据收集的数据和相应采掘设备,对施工队伍人员素质进行了摸底调查,组织成立了采矿工艺技术攻关领导小组。项目前期,攻关组多次开会对方案做了可行性论证工作,并进行了方案设计,最后对方案的技术可行性和经济可靠性做了进一步论证。

  1.工艺技术参数

  (1)矿房结构参数:沿走向60m为一个矿块,40m中段划分为20m高的2个分段,矿块上部留2.5-3m顶柱,相邻矿块之间留3.0-4.5m不连续间柱。矿房中部留1-3个Φ=3-4m保安矿柱。矿块按6m厚度(真厚),矿体倾角为45°。

  (2)工业储量:标准矿块工业储量为35292吨,矿块综合工业品位为29%。

  (3)单排炮孔与竖直方向的夹角θ0=20°。

  (4)质心抛射初速度m/s:V0=[(2×1.6×3.0×1xx×0.3)/3460]1/2=28.85 m/s。

  (5)质心水平位移L的确定:质心发生的位移为:L0=(H02+ S02)1/2=27.42m。

  沿着位移方向质心到达矿房顶板的实际位移L=16.01,则L

  (6)根据刚性碰撞原理,无论质心与矿房底板如何作用,都能使质点落至Ⅰ区,即受矿凿岩道附近。

  2.生产工艺

  (1)在生产工艺中主要解决的问题是:下盘损失、顶柱损失、矿柱损失。

  (2)爆破工艺:多布置垂直孔和走向排,少布置或不布置倾向孔,尽可能使Ⅱ区的矿量在爆力的作用下抛掷到受矿凿岩道内。在生产工艺中,当走向孔排面及垂直孔与竖直方向夹角的最佳值θ=20°时,Ⅱ区的矿量能抛掷到受矿凿岩道内。

  (3)回采工艺:分区留矿法回采。Ⅰ区50%回采,Ⅱ区全面留矿回采。

  五、项目实施效果

  该项目实施后,基本解决了矿体下盘、顶柱及矿柱的损失问题,综合回采率由原来的50%提高到55.93%,个别采场回采率达到60%以上,贫化率由32%降低到25.59%,而且该工艺与原有工艺相比,不但没有增加采矿成本,没有加大回采难度,而且在回采过程中,矿房稳定性、采场作业、人行及通风等安全条件大大改善。具体指标见下表。

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